清理安装完毕,合上端盖送电。绞龙转动轻快,出料均匀,外壳不再发烫,输送恢复正常。
快到上午十点,包装车间又喊:“包装机下料忽快忽慢,称不准,包重不稳!”
三人赶到包装机旁。下料口忽堵忽通,震动器力度不够,计量传感器松动,气缸动作迟缓,气路压力不稳。
“通下料口、调震动器、紧传感器、校气缸、稳压。”
李伟疏通下料口,调整震动器偏心块,加固传感器线路和固定座。刘波检查气路分水滤气器,放水、加油,调整压力。王师傅校正气缸行程,紧固各个接头,把松动的部件全部拧紧。
试机几包,重量稳定,下料均匀,包装速度恢复正常。
中午送饭到现场,三人蹲在车间门口,快速吃完,歇十分钟,喝口水,拿上巡检本和工具包,开始下午全厂巡检。
先把上午修过的配料皮带、提升机、绞龙、包装机挨个看一遍,电流正常、声音正常、温度正常、没有跑冒滴漏。
走到煤料仓,仓壁粘料,下料不畅。打开仓壁振动器,力度不够,螺丝松动。重新紧固,加防松垫片,振动正常,下料顺畅。
到空压机房,空压机温度高,排风不畅,空气滤芯堵塞,油位偏低。清理滤芯,补充机油,疏通排风管道,温度慢慢降下来。
到储气罐,排污阀堵死,排不出水。拆开清洗,恢复排污,气路水分减少。
到包装线压合滚筒,表面磨损,压不紧袋口。打磨滚筒表面,调整压力,袋口封合严实。
到除尘风机,皮带打滑,转速不够,吸力小。更换新三角带,调整张紧,除尘效果恢复。
到车间配电柜,有几个接线端子发热,螺丝松动。停电紧固端子,打磨接触面,温度恢复正常。
到厂区路灯和车间照明,又有几盏不亮,灯泡烧坏、镇流器老化。逐一更换,照明恢复。
一圈巡检下来,太阳已经偏西,快到下班时间。
三人回到维修间,洗手洗脸,把今天用过的工具一件件擦干净:扳手、撬棍、扁铲、黄油枪、水平仪、轴承、油封、三角带、滤芯、螺栓,全部放回工具柜,摆整齐。
打开维修记录本,一笔一划写清楚:
配料皮带清滚筒、调托辊、紧张紧,解决跑偏撒料;